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8類機(jī)制砂生產(chǎn)設(shè)備容易出現(xiàn)的故障

寫作時(shí)間:2019-02-25 瀏覽次數(shù):
近年來,我國基礎(chǔ)建設(shè)的飛速發(fā)展帶動(dòng)了砂石骨料的大量需求,大型化的機(jī)制砂生產(chǎn)線日漸增多,各類設(shè)備故障也層出不窮。針對各類砂石生產(chǎn)設(shè)備遇到的問題,本文以案例形式整理了

近年來,我國基礎(chǔ)建設(shè)的飛速發(fā)展帶動(dòng)了砂石骨料的大量需求,大型化的機(jī)制砂生產(chǎn)線日漸增多,各類設(shè)備故障也層出不窮。針對各類砂石生產(chǎn)設(shè)備遇到的問題,本文以案例形式整理了8種容易出現(xiàn)的故障,分析了原因和預(yù)防措施,以供參考。

案例一

(1)溜管、溜槽、篩網(wǎng)堵塞故障

某干粉砂漿公司在生產(chǎn)機(jī)制砂時(shí),先是發(fā)現(xiàn)細(xì)砂和粗砂細(xì)度同時(shí)大幅下降,緊接著發(fā)現(xiàn)細(xì)砂溜槽、溜管全被堵塞。檢查篩網(wǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn) 2.5mm篩網(wǎng)及1.18mm篩網(wǎng)大部分被石粉糊住、大部分篩孔被堵死,導(dǎo)致無法生產(chǎn)而停工(見圖1)。


圖1 篩網(wǎng)堵塞情況
 

(2)故障原因

由于該公司是新建廠,生產(chǎn)人員對于干法制砂必須用干石子沒有清醒的認(rèn)識(shí),使用了含水高達(dá)2%的濕石子,導(dǎo)致制出的砂含水達(dá)到1%~1.5%,石粉被水濕潤后粘性非常大,無法通過風(fēng)選將石粉抽出去,粘性很大的石粉將砂粘在一起,使得砂失去了流動(dòng)性而將砂溜槽和溜管堵死。同時(shí),石粉粘在篩網(wǎng)上,且越粘越多,并且將一些砂子也粘在篩網(wǎng)上,逐漸將篩網(wǎng)堵死。

(3)故障排除方法

用專用篩網(wǎng)刮板刮掉粘在篩網(wǎng)上的石粉和砂,清理干凈篩網(wǎng);在溜管和溜槽適宜位置用氣割割開,清除堵管的濕砂。全部清理干凈,疏通堵塞管道后,再上干石子制砂。

案例二

(1)制砂過程中砂越來越細(xì)、石粉含量越來越高

某公司在制砂過程中發(fā)現(xiàn)砂越來越細(xì)、細(xì)度越來越小、砂中石粉含量越來越高,見表1(正常情況下砂的篩分結(jié)果)和表2(不正常砂篩分結(jié)果)。

表1 正常情況下砂的篩分結(jié)果


 

表2 不正常砂篩分結(jié)果


 

檢查石子后,發(fā)現(xiàn)石子是干的;檢查篩網(wǎng)后,發(fā)現(xiàn)篩網(wǎng)正常,篩孔沒有堵塞現(xiàn)象;其它儀表數(shù)據(jù)都正常;減少進(jìn)料量、加大風(fēng)選風(fēng)量也無改善。由于砂中石粉含量過大,影響了砂漿品質(zhì),只能停產(chǎn)排查故障原因。

從表1可以看出,正常的砂細(xì)度在2.5左右,0.075mm和底這兩檔的分計(jì)篩余百分?jǐn)?shù)應(yīng)該在5%以下,從表2可以看出不正常的砂,細(xì)度已經(jīng)下降到2.0左右,0.075mm和底這兩檔的分計(jì)篩余百分?jǐn)?shù)已經(jīng)高達(dá)19%以上,石粉完全沒有被抽走。這樣按原來正常砂設(shè)計(jì)的配合比生產(chǎn)的砂漿,粉料多出了14%以上,砂漿中石粉過多會(huì)導(dǎo)致強(qiáng)度下降,抹灰后的墻面也會(huì)因?yàn)榉哿线^多導(dǎo)致收縮過大而開裂。

(2)故障原因

經(jīng)過仔細(xì)排查,發(fā)現(xiàn)原來是石粉倉滿了,但是石粉倉上限位報(bào)警失靈,沒有及時(shí)提醒石粉滿倉,石粉無法抽到已經(jīng)滿倉的石粉倉中,直接反流到砂中。

(3)故障排除方法

倒空石粉倉,繼續(xù)制砂,生產(chǎn)出來的砂級配又恢復(fù)正常,見表3。修復(fù)石粉倉上限位報(bào)警裝置,石粉倉中石粉上升到上限位后,立即停止制砂,倒空石粉倉后再制砂。

表3 倒空石粉倉后篩分結(jié)果正常


 

案例三

(1)提升機(jī)故障

某新建公司,試機(jī)時(shí)才制砂600多噸,在制砂時(shí)發(fā)現(xiàn)提升機(jī)負(fù)荷急劇上升,達(dá)到80A以上,提升機(jī)被憋死,停止工作。損壞部件見圖2(配重輪斷裂)和圖3(輪機(jī)通閥被磨穿)。由于這次提升機(jī)故障,損壞部件很多,從開始向廠家采購部件到完全修復(fù),花費(fèi)了一周多時(shí)間,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)。


圖2 配重輪斷裂


圖3 輪機(jī)通閥被磨穿
 

(2)故障原因

經(jīng)過排查和分析,發(fā)現(xiàn)廠家安裝好提升機(jī)后,沒有在油箱中加滿油,該公司維修人員由于經(jīng)驗(yàn)不足,在試機(jī)前也忽略了檢查提升機(jī)頂部的油箱是否加滿油,起潤滑和冷卻作用的潤滑油嚴(yán)重不足,導(dǎo)致部件得不到潤滑和冷卻,過熱后損壞。

(3)故障排除方法

清理干凈提升機(jī)提斗中積料;同時(shí)在機(jī)臺(tái)控制軟件中設(shè)定報(bào)警程序,提升機(jī)滿負(fù)荷為70A,安全負(fù)荷為60%,即42A,于是設(shè)定急停負(fù)荷是90%,即54A;這樣提升機(jī)有故障時(shí)能及時(shí)報(bào)警,及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障,能及時(shí)排除故障,把損失降到。

案例四

(1)管道、溜槽磨損過快

某新建公司生產(chǎn)了6000~7000多噸機(jī)制砂,溜槽、溜管多處被磨穿,見圖4、圖5。更換耐磨鋼板后,也沒有多大改善,也很快被磨穿。每次割去磨穿部位,再焊好,要耗費(fèi)幾個(gè)小時(shí),嚴(yán)重影響產(chǎn)能。


圖4 溜槽被磨穿


圖5 溜管被磨穿
 

(2)故障原因

經(jīng)過仔細(xì)分析發(fā)現(xiàn),溜槽、溜管被磨穿的部位,都是石料、砂直接沖擊的部位,沖擊力很大,磨損很快,單純更換成耐磨鋼板也不起太大作用。

(3)故障排除方法

維修人員在這些受到石料、砂直接沖擊的部位,焊上了與溜管和溜槽成30度角、寬3~5cm的耐磨鋼板(見圖6、圖7),讓這些位置形成積料層,而不是直接沖擊溜管、溜槽的管壁;讓料磨料,而不是料磨管壁;這樣大大減少了溜管、溜槽的磨損,提高了使用壽命。


圖6 焊上積料環(huán)狀鋼板

圖7 方形溜槽中焊上積料梯
 

案例五

(1)進(jìn)料量、上料皮帶速度、制砂速度和提升機(jī)速度協(xié)同不好造成故障

某公司生產(chǎn)機(jī)制砂時(shí),石子上料斗下料閥門失控,下料量大于設(shè)定值,造成制砂機(jī)負(fù)荷急劇上升、同時(shí)提升機(jī)負(fù)荷也急劇上升,操作員又是新員工,沒有經(jīng)驗(yàn),未采取任何措施,導(dǎo)致制砂機(jī)、提升機(jī)超負(fù)荷后憋死。維修、清理制砂機(jī)和提升機(jī)耗費(fèi)了三天時(shí)間,停產(chǎn)三天,造成很大損失。

(2)故障原因

經(jīng)過分析,發(fā)現(xiàn)上料量、上料皮帶速度、制砂機(jī)負(fù)荷、提升機(jī)負(fù)荷這幾個(gè)環(huán)節(jié)必須協(xié)同一致、步調(diào)一致,制砂機(jī)才能正常運(yùn)轉(zhuǎn)(制砂機(jī)工藝流程示意圖見圖8)。


圖8 制砂機(jī)工藝流程示意圖
 

(3)故障排除方法

首先在電腦控制程序中,加裝制砂機(jī)上料皮帶急停程序,制砂機(jī)滿負(fù)荷285A,安全負(fù)荷在85%,即242A,設(shè)定急停負(fù)荷是滿負(fù)荷90%,即257A,這樣當(dāng)上料量失控、上料過多、制砂機(jī)負(fù)荷上升到滿負(fù)荷的90%、有可能產(chǎn)生較大故障時(shí),程序自動(dòng)發(fā)出指令,停止皮帶上料,這樣保護(hù)了制砂機(jī),不會(huì)使制砂機(jī)超負(fù)荷后損壞。其次,在機(jī)臺(tái)控制軟件中設(shè)定提升機(jī)報(bào)警程序(設(shè)定同案例三),及時(shí)排除故障,把損失降到。

案例六

(1)制砂主機(jī)振動(dòng)故障

某公司在制砂機(jī)工作一段時(shí)間后,發(fā)現(xiàn)主機(jī)振幅變大,有明顯振動(dòng)感,且伴有較大噪音。如果該小故障不排除,有損壞設(shè)備造成較大故障,導(dǎo)致停產(chǎn)的可能。

(2)故障原因

打開主機(jī)仔細(xì)排查,發(fā)現(xiàn)更換拋料頭、反擊塊等易損件安裝不整齊,導(dǎo)致上下流道板積料不均勻,葉輪高速旋轉(zhuǎn)時(shí)抖動(dòng)嚴(yán)重,平衡性遭到破壞。

(3)解決辦法

清理葉輪通道積料,重新安裝拋料頭、反擊塊,通過平衡試驗(yàn)調(diào)整上下流道板位置,使葉輪積料均勻后重新達(dá)到旋轉(zhuǎn)平衡。

案例七

(1)散裝頭故障

機(jī)制砂砂漿生產(chǎn)完畢、放料時(shí),經(jīng)常發(fā)生出料慢、堵管現(xiàn)象,甚經(jīng)常將散裝頭徹底堵死而無法升降和出料。

(2)故障原因

由于機(jī)制砂本身的流動(dòng)性差于天然砂,使得機(jī)制砂砂漿的流動(dòng)性必然也不佳,而市場上的散裝頭大多都只適用于天然砂砂漿,其較纖細(xì)的出料口及抬升出料的方式,使得機(jī)制砂砂漿經(jīng)常發(fā)生出料慢、堵管現(xiàn)象,且將散裝頭徹底堵死而無法升降和出料。

(3)排除方法

在沒有機(jī)制砂砂漿專用散裝頭以前,只有對原有散裝頭進(jìn)行改裝,將布料錐去掉,出料口盡量改大,以適應(yīng)機(jī)制砂砂漿出料的需求。

案例八

(1)管道連接處布袋磨損過快

管道軟連接處布袋磨損過快,導(dǎo)致石粉漏出,污染環(huán)境,而且更換時(shí)費(fèi)時(shí)費(fèi)力,影響生產(chǎn)。

(2)故障原因

經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn),由于石子等原料在運(yùn)動(dòng)過程中,會(huì)互相撞擊變換行進(jìn)路線,以對硬管道連接處的布袋形成較大沖擊,容易打穿或磨穿布袋,形成石粉漏出,污染環(huán)境,更換維護(hù)費(fèi)時(shí)費(fèi)力。

(3)排除方法

延長布袋、并使布袋在易受沖擊處形成皺褶,使原材料在布袋此處形成積料層,再用橡膠皮等韌性材料在外圈包裹,以有效保護(hù)連接處布袋,延長使用壽命。

故障預(yù)防措施總結(jié)

(1)干法制砂必須用干石子,石子含水率控制在1%以下,制出的砂含水率控制在0.5%以下。

(2)石粉倉中石粉要及時(shí)倒出,倉內(nèi)石粉要保持在半倉以下,多三分之二倉位,超過后禁止制砂。

(3)生產(chǎn)前,所有設(shè)備油箱、注油點(diǎn)必須檢查是否注滿油,確認(rèn)無誤后方可生產(chǎn)。生產(chǎn)期間,按設(shè)備使用說明定期注油,并做好記錄,進(jìn)行復(fù)檢、確認(rèn),確保設(shè)備各傳動(dòng)部位得到潤滑和冷卻,能正常工作。

(4)在溜管、溜槽易磨損部位焊上能形成積料的鋼板,使其在這些易磨損部位形成積料層,這樣是料磨料,而不是料磨管道,可以延長管道壽命。

(5)進(jìn)料量、上料皮帶速度、制砂負(fù)荷和提升機(jī)負(fù)荷要協(xié)調(diào)一致,設(shè)備控制程序中要設(shè)定制砂機(jī)和提升機(jī)負(fù)荷報(bào)警,超過負(fù)荷后,要有急停程序。

(6)每次制砂主機(jī)更換易損件后,都要做好平衡試驗(yàn),以免抖動(dòng)或振動(dòng)過大而損壞設(shè)備。

(7)散裝頭要經(jīng)過改裝,或定制適合機(jī)制砂砂漿的散裝頭,以便提高出料效率。

(8)管道軟連接處,要經(jīng)過改裝,增加耐磨性,減少維修頻次,以便提高生產(chǎn)效率。

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